离心球墨铸铁管-发货迅速
更新时间:2024-12-28 03:47:19 浏览次数:2 公司名称:聊城 鹏瑞管业有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 88/米 |
发货期限 | 1天内 |
供货总量 | 999999 |
运费说明 | 电议最低 |
最小起订 | 1支 |
质量等级 | 合格品 |
是否厂家 | 厂家 |
产品材质 | 球墨铸铁 |
产品品牌 | 鹏瑞 |
产品规格 | DN100-2600 |
发货城市 | 聊城 |
产品产地 | 山东 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | DN100-2600 |
可售卖地 | 全国发货 |
产品重量 | 吨 |
产品颜色 | 黑色等 |
质保时间 | 1年 |
适用领域 | 市政工地供水排水等 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 国标 |
黔东南离心球墨铸铁管-发货迅速
<黔东南>鹏瑞管业有限公司
眼下,球墨铸铁管厂供大于求的框框并不曾根本性更动。考虑到球墨铸铁管厂致富半空改善,假设钢价蝉联大幅弹起,球墨铸铁管厂产能放活,则4月产量将短平快加码。2014年1-3月,,全国粗钢日均产量分别为198.32万吨,203.50万吨和208.82万吨,处于同期历史档次,较去年同期并立加码6.74万吨、2.70万吨和1.48万吨。从近四年日均产量转变的季节性法则看样子,岁岁年年4-5月份,粗钢日均产量均渐次增多,落到阶段性高点。前瞻4月份上、顺和下旬日均产量分别为211-213万吨,213-217万吨和216-220万吨。国内球墨铸铁管需求增长幅度将节减。从球墨铸铁管厂汇报的情形观看,脚下很多地带对球墨铸铁管厂加大了整理环保和淘汰向下产能的力度,越加是一批中小型球墨铸铁管厂遭到的影响较大,很多环保不高达或抱有落后生产线的袖珍球墨铸铁管厂曾经关闭,球墨铸铁管的产量快马加鞭稳中有降。上海地区的球墨铸铁管钢贸商病故到山东等地带拿货,因为局部小球墨铸铁管厂生养的球墨铸铁管量较多,贸易商拿货便民,而现在时曾经拿不到货了,组成部分小球墨铸铁管厂打烊了。纵使框框大某些的球墨铸铁管厂,也面临环保疏理牵动的旁压力,这些球墨铸铁管厂的环保投入充实,资本大幅提高,产量减少。所以,在将来一段时间,投放市场的球墨铸铁管资源将增量,在某种程度上缓解了球墨铸铁管市场的供需矛盾。
规格技术资料 规格(K9级) 技术参数 备注 DN100-300 水压试验压力 5.0Mpa 抗拉强度≥420 Mpa 屈服强度≥300 Mpa 延的 伸 率 13-18% 硬 度 ≤230HB 涂内衬前,一对每根管子进行水压试验,保压时间15秒。球墨铸铁因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质,钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能好。该生产线由优质的的高炉铁水经中频电炉加温、调质、球化、浇铸、退火、喷锌、水压实验、水泥涂衬、防腐等工艺流程的自动化程序,在产品质量、生产效率、生产控制诸方面均具有国内目前先进水平,在市场上有着巨大优势。化工大锅采用先进的铸造工艺,优质达到合金材料和科学合理的配方,具有较强的耐热、耐腐性能。墨铸铁管是使用18号以上的的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁管机的高速离心铸造成的管道,称之为“球墨铸铁管”简称为人球管、球铁管和的球墨铸铁管等。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气等。
<黔东南>鹏瑞管业有限公司球墨铸铁管与其它管材相比,具有较高的抗内力、外压能力,较好的耐腐蚀性和耐磨性。同时具有施工方便、接口密封性能好,运行系数大等优点。近年来,在铸铁材料市场上发展势头迅猛。 这种材质生产中较易出现裂纹、重皮、夹渣三种质量问题。裂纹产生与离心浇注过程产生,浇注制度不合理产生;重皮与浇注温度、浇注转速有关;夹渣与金属化学元素含量、扒渣处理有关。 和控制措施是: 1、改进离心设备,有效裂纹 减少铁液在高温的停留时间,加强孕育特别是随流孕育效果。随流孕育剂加入量控制为铁液量的0.1-0.25%;确保管模粉分布均匀,控制管模内表面用量为20-30g/m2。控制好水冷金属型离心机冶炼工艺参数。 离心机要防止流槽振动造成铁液溅出现象,承口砂芯要安放合适,避免产生毛刺。控制铁液成分,降低铁液的含硅量,冲入球化剂后W(Si)应控制在0.8-1.2%为宜。离心机机壳内采用均匀布置圆弧形喷淋冷却管,且分段设置,并避免各段的冷却水相互影响。 2、优化工艺参数,减少管身重皮 合理控制浇注温度和机身冷却水进出口温度,缩短两次浇铸之间的间隔时间。控制机身冷却水进口温度为28-36℃,出口温度为50-57℃。 在水冷金属型离心铸造工艺中,应防止过高的浇铸转速,调整适宜的翻包速度和主机走速;确保管模的打点的深度为0.25-0.3mm、直径为4-5mm、点与点边缘间距为0.5-0.7mm。 3、控制原料加入,降低夹渣缺陷 为解决降低铁液中的含硫量,减少硫化物的产生,应控制W(S)<0.02%;适当提高浇铸温度,有利于夹渣上浮;球化剂中稀土含量不易过高,稀土含量控制在1-2%为宜;加强铁液的扒渣和挡渣效果;铁液中的残镁流量不易过高(控制在0.035-0.045%),以减少铁液表面氧化。 通过采取以上相应措施,球墨铸铁管的质量得到明显改善,裂纹、重皮、夹渣缺陷大为降低,减少了废品,大幅提高综合成材率。